本报讯 (记者 焦莉莉)过去,一谈及化肥企业,人们想到的就是高耗能、重污染。而河北正元化工集团经过十余年的科技创新,在国内化肥行业首家实现生产污水零排放,每年污水减排为集团增加效益1100万元,不但从排污大户华丽转身为减排先锋,还将小化肥做成了洁净大产业。
化肥是我国本土发展起来的独特支农工业,合成氨是化肥中的氮肥生产的最基础、最主要的原料。合成氨生产过程中需要耗用大量能源、水,并伴有大量反应余热和生产废水排出,被视为耗能、耗水和排污大户。“不是企业消灭污染,就是污染消灭企业。” 河北正元化工集团自1992年创立之初,就深刻领悟到化肥行业的生存之道,于是从“正元塔器”——自主研发的环保节能型合成氨生产设备起家,掘得第一桶金后,先后在灵寿、平山、无极三地成立化肥生产子公司。经过十多年的发展和科技创新,今天发展成为河北省规模最大、效益最好的化肥生产企业,年生产合成氨60万吨,尿素60万吨,甲醇25万吨。
正元塔器,在实践中不断优化开发设计后,演进为“JR型氨合成塔系统”,前不久被市政府授予2009年度科学技术特别奖。系统针对行业余热回收和污水排放状况进行了创新性研究,使生产污水及含尿素含氨废液全部实现了零排放,废物使用达到“减量化、再利用、资源化”,生产能力提高了50%,有效解决了合成氨生产周期、稳定、高效、低能耗运行等关键问题。凭借卓越的节能和环保效果,这套系统已在全国的化肥生产设备领域中占有半壁江山。
“我们企业不是被动减排,而是向节能和减排要效益。”集团总裁刘金成对记者说。近年来,集团还研发成功了一系列专利技术,反渗透脱盐及循环水补脱盐水技术、解吸废液蒸发增浓技术、尿素粉尘回收工艺等多项技术,解决了氮肥企业在减污减排中一直想解决而又难以解决的难题。“通过这些技术的综合利用,减排一年可回收硫磺3万吨,产生200多万元的效益,可节约一次水3000万吨,减少排污和节约水费100万元,每年回收氨3000吨,实现效益300万元……如果不断加以技术改进和坚持减排,3年多时间就可收回投入环保资金。”作为成功实现零排放的企业,刘金成总裁非常有成就感。
凭借高科技含量,产品的附加值不断增加,同时也使集团在同行业中站稳了“排头兵”位置,生产能力居于全省同行业首位,效益跻身全国前十强。产品除销往全国30多个省、市、地区外,还出口到日本、韩国等地,深受用户信赖。其自行开发的20余项专利技术生产设备,在全国有800多家用户。集团总资产从最初的数万元累积达到20亿元,2009年前三季度,销售收入达8.45亿元,利税6500.94万元。
公司在节能减排方面的做法和经验一直为全国氮肥行业推广,是国家环保局确定的氮肥生产零排放的试点单位,其中,中国氮肥工业协会推广的10项新技术中有三项来自该集团。近年来,累计对旗下三家化肥生产子公司进行“三废”(废渣、废气、废水)处理的总投资达3.35亿元,省政府把正元化工集团列为河北省的碳一化学基地。最为有意义的是,通过节能减排技术的推广应用,实现了资源利用的良性循环,为全国化肥产业摘掉了“高污染,高耗能”的帽子,让人们对化肥行业有了新的认识。
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