本报讯(记者 范玉蕾 实习生 张 蕾)6月8日,记者在石家庄安瑞科气体机械有限公司采访时获悉,源于日本企业的较为先进的拉动式生产模式“走进”了这家企业,使其大大减少了存货周转时间,促使经营性现金流更好流转。
在车间里,记者看到,头顶上方能够承载10吨重的设备正在缓慢运行。火红的气瓶从淬化炉里出来,然后进入特定的液体里冷却凝固。公司副总经理段永章介绍说,这是最重要的环节,所有的添加剂都在液体里面,而温度、溶度等都是特定的,不能有丝毫差错。
“我们到其他企业去学习取经,最后选用了日本一家著名企业的拉动式生产模式。”公司副总经理段永章解释说,在拉动式生产中,后一工序根据订单需要加工多少产品,就要求前一工序制造正好需要的零件。该公司采用这种新的生产模式组织生产后,避免了多余库存的产生,减少了存货周转时间。今年一季度存货周转天数为192天,较季度目标值减少了48天,较去年同期减少71天。
围着厂房走了近一圈的时候,记者发现,厂房内设备、产品虽多,但摆放整齐,井然有序,车间的卫生整洁。“原来车间里摆放着很多配料,不仅杂乱无章,最重要的是占地。自从公司采用了配送方式,就大不一样了。”组装车间主任柴英说,配送是去年年初提出的,去年下半年才初见成果。配送分为两部分,一个是部门内部之间的配送,另一个则是班组之间的。就部门来说,可以达到配料的充分利用,不需要的就不提供,有需要的则可以最大限度地利用;而班组之间的配送可以使技术工人充分利用时间,物料也可以从质量、数量上得到最大限度的提升、应用。“公司通过工时定额项目的有效推动,合理利用员工,使工时利用率不断提高,就拿车间来说,人员虽然比原来少了20%,产量却增加了20%,还不用加班,公司效益好了,我们的工资也提高了,看着干净整洁的工作环境,心情也好,干劲更大了。”柴英高兴地说。据了解,该公司今年一季度人均产值比去年同期提高了41.6%,而劳动生产率在今年一季度与去年同期相比,同比增长106%。
在节能降耗方面,安瑞科也一直“抓得很紧”,而且在不断提高完善。今年该公司继续实施节能技术改造,加快淘汰高耗能设备。尤其是热处理和旋压机设备冷却节电项目,自2009年12月投入使用以来,效果良好,省电近72万千瓦时。而2010年3月份,该公司又开始对天然气热处理炉烟道余热进行利用,安瑞科投资380多万元增加设备,利用热处理炉烟道余热对水进行加热,为车间提供了冬季供暖和员工洗浴用水,节省了电及天然气的消耗。目前在建的空压机循环水制冷系统改造项目,投资了470多万元对空压机循环水制冷系统进行改造,预计6月底建成,届时将解决因设备制冷系统的结垢问题而引起的超温报警,进一步提高设备的工作效率,节约水资源。
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